黃海橡膠三項技改招招見效 取得可喜成績
2005-06-15 11:39:41 來源:橡膠 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
近日,青島黃海橡膠集團為實現全年降低生產經營成本1.3億元的目標,完成了節能降耗三項技術改造,這是他們實踐循環經濟取得的可喜成績。
第一項是改造"朝天吹"。在黃海橡膠硫化車間,有一套汽炬設備,功能是將生產過程中產生的大量蒸汽,不斷地排放到空中。在過去幾十年的時間里,只要生產機器一開動,"朝天吹"就會通過排放口一刻不停地放空蒸汽,造成了能源的巨大浪費。經過4個多月的緊張設計和研制、測試,黃海橡膠終于將"朝天吹"改造成功并投入運行。監測結果表明,改造后外排蒸汽減少90%,每年可節約煤、水等價值近100萬元。
第二項是引進能源。今年2月起,開源集團后海熱電公司開始給黃海橡膠提供熱力。自此,黃海橡膠成為青島市第一家停用自備鍋爐,改由社會供應熱力的大型工業企業。此前,黃海橡膠為燒好鍋爐投入大量財力、人力,企業的運營成本長期居高不下,同時燒煤還造成嚴重的大氣污染。通過這一改造,僅今年2月、3月期間同比節約資金就達400多萬元,一年可節約資金近3000萬元,并減少了二氧化硫、煙塵等排放。
第三項是變廢為寶。過去,黃海橡膠生產過程中產生的廢舊保鮮隔離膜、廢膠料、簾布下腳料等,都被作為廢品低價處理掉,或者作為工業垃圾丟棄。現在,黃海橡膠利用技術手段變廢為寶。他們把廢舊保鮮隔離膜通過造粒機制成塑料顆粒,然后送進塑料吹膜機,制成保鮮隔離膜重新回用。廢膠料、簾布下腳料先是被破膠機壓成短纖維,接著被壓成纖維片,最后被加工成簾布,用于生產低檔產品,其質量完全符合國家標準。目前,黃海橡膠生產產生的廢舊保鮮隔離膜、廢膠料、簾布下腳料實現了100%回收利用。
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
- 上一篇:上海橡膠技術解盤
- 下一篇:廣州海關:上半年2.3億件跨境電商出口商品“走出去”
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











