雙星:針尖上削鐵 細微處挖潛
走進雙星集團的車間,會看到這樣的情景:斷了尖的針,工人磨磨再用;掉在地上的膠粒,工人收集起來,積少成多以便下次再用;管理人員復印一張紙要拿公司“廠幣”來購買,打電話也要用“廠幣”付賬,部門人員在用打印紙時都是正反兩面充分利用,這些在別人看來“老摳”、“小家子氣”的做法,彰顯出雙星人針尖上“削”鐵、“干毛巾”里再擠水的節約意識。
受人民幣升值、人工荒、能源緊張、原材料價格上漲等因素的影響,中國制造加工業面臨著前所未有的嚴峻形勢,針對嚴峻的市場形勢,雙星集團不斷加快科技創新步伐,增強企業的國際競爭力,從全面深化細化企業內部管理、技術創新、節能減排入手,不斷培育自己獨特的核心技術,降低生產成本,在觀念、管理、技術上進行了全方位的創新,來應對市場形勢變化,爭取更大發展。
雙星的各大制鞋廠在管理上可謂從“針尖上削鐵”,他們不斷在節能降耗上想點子,從下腳料、排刀法上節約挖潛,如,員工自創的“健美幫片插刀法”,千雙可節約布11米;自創的“淑女幫片插刀平排法”,單雙鞋成本下降0.186元。雙星魯中公司的一位員工自制輥筒和刮刀,使“六輥刮布機”變成了“七輥刮布機”,不僅生產效率較原來提高了1倍,而且每生產1000米能夠節約用煤41.5公斤。雙星海江公司將節能降耗落實到了每一個細節,要求員工刷幫用的刷子用舊了不能扔掉,把用舊的兩把刷子綁在一塊,還可以用一個星期,這樣每個班組三個星期就可以節約一把刷子;膠糊用完了,得把膠糊瓶在支架上倒置兩三分鐘,直到膠糊瓶一滴都不剩,掉在刷幫案子上風干的膠糊,也把它撕下來,整理到一塊,拿到膠糊室重新做。
雙星的三個輪胎生產企業則狠抓了炭黑、天然膠這些原材料的消耗控制,原材料全部實行入廠稱重交接,加工過程當中,他們進一步加強了各機臺臺賬記錄,確保中間流通環節無損失。此外,他們不忘從小處節約,狠抓隔離劑池子膠豆的回收利用,廢膠油的重新利用。在此基礎上,在創新上出主意、想辦法,之前,雙星青島輪胎總公司的雙復合吹水工序是用人工開關風管進行操作,由于正常生產時每條膠片之間僅間隔7、8秒鐘,所以風管基本上都是一直開啟,為此,該公司設備技術人員對風管開關進行了自動化改造,當有半成品經過時,設備自動感應后開啟或關閉吹水裝置。如此一來,每吹完一條膠片可停止吹風7-8秒時間,每班可節約1000多立方風,節電數量可觀。
“一滴膠是錢,一克汽油是錢,一把刷子也是錢”,該集團堅持內外齊抓,調動各方面力量,多渠道開源節流,嚴格杜絕“跑、冒、滴、漏”等各類問題,打好節能降耗金算盤,打出了高效益。











